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电石厂的能耗“瘦身法”
发布日期:2022-10-19    作者:蔺帅    来源:新元公司    点击量:1388    分享到:

技改出炉小车结构,降低了出炉小车故障率,减少维修频次有效降低出炉小车维修费用;开展耐磨可塑料技改工作,降低了钢材用量;减少下料管频繁磨损造成的耐磨材料的大量使用;对故障率高的设备进行升级改造,对易产生野蛮操作的动作进行技防,降低了机械手故障率及检修费用……一项项节能降耗举措,在电石厂一一实施。

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电石厂始终把节能减排作为公司健康发展的重要抓手,结合生产运行实际,在节能降耗上深挖潜力,通过不断优化生产运行环节、推进技术更新,细化节能管理,使节能降耗工作取得显著成效。

挖潜增效“动”起来。挖掘现有资源最大潜力,避免大拆大换,做好出炉小车、电石锅、压放油缸、动力头等设备的常规维修工作,有效降低设备采购成本。修旧利废工作开创新篇章,加大实施范围,提升实施效果,避免大拆大换,制定合理的激励措施,提升全员修旧利废的热情。由专门的检修班组(专人)负责修旧利废工作,确保维修效率和质量。部门之间联合规划边角料放置场地,将拆除的废旧材料进行分类摆放,大力提倡废旧材料再利用。搭建修旧利废专项奖励平台,将修旧利废成果予以验收鉴定并登记,在质保期内运行正常实行折价奖励,出现复现予以考核。

创新创效“燃”起来。鼓励全员开展“五小”创新工作,从绩效管理及专项奖励方面予以鼓励,提升创新创效的实际效果。截至目前,各检修专业共完成20余项节能降耗具体举措。

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仪表专业在氢氧分析室增加氮气反吹,此举主要在于保持该室始终是正压,在进行净化气体分析时若有少量CO气体泄露时,通入氮气反吹后将有毒有害气体合理排出室外,不仅保护了设备,降低设备损毁的概率,而且也杜绝了人员中毒的风险,从根源上解决了风险。氮气总管增加压力表且远传到中控,降低了巡检人员去查看压力表的繁琐,而且能实时显示压力值,动态管理氮气的制备储存,对节能降耗起到了显著的效果。#1电石炉L5303-1 F1上料皮带机头部位加装了收灰斗后,可将回程皮带携带的灰粉引入到负压环境的环加内部,从而有效的减少了粉尘的扩散和外溢,保洁工作量减少,粉尘治理效果较为明显。 

加强管理“严”起来。加强备件、检修材料日常管理工作。做好备品备件、材料质量入厂验收及使用效能测评工作,对使用效果差、周期短的备件及材料要及时反馈,协调对供应商采取一定的措施,使用寿命与价格协调算账,确保其经济性。每月对所消耗的材料、备件按专业进行汇总,召开专项会议,对检修费用进行分析,讨论并制定降成本措施。

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“我们首先做好全员降本增效宣贯工作,像每一位员工灌输成本管控理念,提升全员成本意识,树立每一位员工都是经营者的管理思路。”据悉,电石检修部创新检修费用计划管控的制度和模式,将检修费用管控措施细化下移到班组,确保各项费用按计划支出;加强备品备件管理,优化现场组织管理,积极沟通提高现场检修效率和质量;全面贯彻设备维护优先核心理念,化“被动”为“主动”,做好计划性和预防性检修工作。同时,重点关注缺陷复现率,降低同设备重复维修的成本,对设备存在的跑冒滴漏缺陷优先处理,做好设备消缺管理工作。

人走灯关、无常流水、现场检修做到工完料净场地清,全员的节约意识已融入日常。电石厂将持续做好设备维护检修工作,鼓励创新、合理技改、修旧利废、降低成本,集思广益提高设备消缺质量,做好设备计划性检修工作和各项定期工作,确保设备长周期安全稳定运行,为公司生产经营工作做出应有的贡献。